近日,六國化工公司磷銨車間充分利用計劃檢修時機,與公司相關單位通力協(xié)作,積極實施各項技改,環(huán)保、經濟效益顯著,為來年生產打下良好基礎。
該車間新系統(tǒng)粉塵經由收塵管線直接到達二樓L625皮帶,長期以來導致現(xiàn)場粉塵大、能見度低,現(xiàn)場環(huán)境惡劣。今年大修期間,公司領導決定對L625皮帶護罩除塵部位進行抬高,相當于在收塵管線下部接一個護罩,再接到皮帶上,給予粉塵足夠的空間進行擴散,有效避免了粉塵彌漫到現(xiàn)場。該項技改實施后,二樓現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境大幅改善。
磷銨車間尾氣含塵、含氨量較高,不僅造成環(huán)境污染,還造成了資源浪費。為破解這個難題,車間要求將新老系統(tǒng)兩套裝置的造粒系統(tǒng)作為生產控制的重點,盡量將粉塵回收進返料,減輕洗滌系統(tǒng)負擔。對新系統(tǒng)進行了一系列技改,包括將管式反應器從造粒窯尾移至窯頭,縮短管反長度,將原本的管反噴頭式改為“雙槽”式,相關管線重新鋪設等;管反從窯頭向窯尾噴漿,有效減少了窯頭漏氣量、降低氨溢出率,改變了以往現(xiàn)場“氨味重”的現(xiàn)象;內部開“雙槽”,使造粒窯內所有氨分布器得到充分利用,提高系統(tǒng)氨收率。數據顯示,磷銨車間尾氣中氨含量由之前的平均9.5kg/h降到現(xiàn)在的平均5.8kg/h,降幅達39.0%。系統(tǒng)氨收率由之前的97%左右提高到現(xiàn)在的近99%,改善了現(xiàn)場環(huán)境、環(huán)保效果,還節(jié)約了車間生產成本,裝置運行經濟性大幅提高。年度大修期間,車間還對老系統(tǒng)成功實施“B線破碎機更換、C01返料皮帶廢除及相關管線重排”技改,11月份老系統(tǒng)尾氣含塵量降到129.4 mg/m3,大大低于標準值150 mg/m3,較8、9、10三個月平均值218.7mg/m3下降40.8%。近日,車間對A線破碎機也實施了類似技改。